臨沂工程機(jī)械股份有限公司 高樹光 徐志義 |
1 存在的問題 由于左右翼箱焊后收縮變形較大,使得兩動(dòng)臂液壓缸支承座的間距和對(duì)稱度均難以滿足圖紙要求,不僅造成裝配困難,而且工作過程中會(huì)出現(xiàn)動(dòng)臂上耳座偏磨現(xiàn)象。 2 改進(jìn)措施 基于以上問題,我們認(rèn)為,如果先焊好翼箱和骨架并進(jìn)行消除應(yīng)力處理,然后再組焊填塊與動(dòng)臂液壓缸支承座,應(yīng)該能夠消除翼箱及內(nèi)架焊后變形的影響。 為此,我們對(duì)前機(jī)架的焊接工藝由以前一次上胎組焊完成,該為分兩次上胎組焊。 3 兩次組焊工藝 (1)在組焊胎上先把除填塊及動(dòng)臂液壓缸支承座以外各件定位后點(diǎn)固,然后下胎焊接。焊接時(shí),先焊短焊縫及應(yīng)力較大的焊縫,長(zhǎng)焊縫分段退焊,對(duì)稱焊縫和、一定要交錯(cuò)對(duì)稱施焊。 (2)焊完后進(jìn)行消除應(yīng)力處理。 (3)將焊好的部件重新吊裝上胎,以鉸接孔定位后裝點(diǎn)填塊及動(dòng)臂液壓缸支承座,均勻點(diǎn)固定下胎焊接完成。 (4)焊后,填塊及動(dòng)臂液壓缸支承座不再進(jìn)行加工。 前機(jī)架兩次上胎組焊工藝經(jīng)一年多試用表明,完全消除了填塊開焊和動(dòng)臂上耳座的偏磨現(xiàn)象。既減輕了工作量和勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了成本及三包維修費(fèi)用,又促進(jìn)了產(chǎn)品的銷售,為公司帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 |